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青铜峡铝业分公司混捏机齿轮箱轴国产化改造纪实

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2016年02月03日 13:40:04
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宁夏能源铝业青铜峡铝业分公司阳极成型车间的员工们就是不信邪,他们凭着精湛的技艺和敢打硬仗的作风,成功完成了进口混捏机齿轮箱轴国产化改造任务,节省费用约245万元。干部员工齐心协力、忘我工作、攻坚克难的精神与品质,成为了寒冬里的一股温暖,展示了“自强不息”的企业精神。
青铜峡铝业挑战“不可能”

——青铜峡铝业分公司混捏机齿轮箱轴国产化改造纪实

  连老外都说:“你们如果不进口我们的整套设备,混捏机不可能修好。”然而,宁夏能源铝业青铜峡铝业分公司阳极成型车间的员工们就是不信邪,他们凭着精湛的技艺和敢打硬仗的作风,成功完成了进口混捏机齿轮箱轴国产化改造任务,节省费用约245万元。干部员工齐心协力、忘我工作、攻坚克难的精神与品质,成为了寒冬里的一股温暖,展示了“自强不息”的企业精神。

  “靠你们?不可能!”

  2015年12月22日,青铜峡铝业分公司阳极成型车间混捏机齿轮箱轴发生了断裂。

  齿轮箱轴是混捏机的“心脏”,一旦出现断裂,意味着混捏机将整体停止运行,整个350kA系列阳极成型系统将停运,导致的后果就是350kA电解系列阳极块供应瞬间告急。

  情况紧急!分公司即刻成立了应急修复小组,并在第一时间与设备外方厂家进行了联系,请其分析断裂原因,并希望采购原装备件。外方厂家根据断面图片分析齿轮箱轴断裂原因是设备疲劳造成的。当分公司提出采购齿轮箱主轴单一备件时,外方厂家认为齿轮箱主轴断裂势必会对其它部件造成损伤,只采购齿轮箱主轴进行修复,设备不可能启动。答复是必须采购所有齿轮轴零部件,外加现场有偿指导安装服务,总费用约为251万。在应急修复小组反复申明自行安装时,外方厂家说:“靠你们?不可能!”

  “我们肯定能!”

  在与外方厂家联系的同时,应急修复小组自主修复工作也在同时进行。他们对拆卸下来的61个零部件进行了认真测绘、分析、统计、论证,做到了心中有数。在得到外方厂家答复后,大家表示:“能,我们肯定能!”

  一言既出,立马行动。待修复方案确定后,应急修复小组确定了由银川协力机械有限公司加工齿轮轴。同时,他们组织力量,抓紧时间,于23日完成了拆卸,24日就送往协力公司进行精测加工。

  齿轮箱轴零部件复杂繁多,小到一颗螺丝,大到一个上百斤的轴承,维修班员工们都仔细清洗。为了防止零部件丢失和在安装中遗漏,他们对每一个零部件进行了编码,并加锁存放。为了保证工期和加工质量,在齿轮轴24日送往协力公司后,成型二车间机械技术员冯运华、邓宏兴一直坚守在加工现场,三天没有回家。他们在现场依据掌握的信息,与加工厂家技术人员一边测、一边量、一边再进行数据对比,只要出现一点误差,就重新测绘。经过反复测量对比,轴精度相对位置偏差达到了0.01mm,轴其它尺寸加工均在标准范围内。

  经过11天的精细加工,2016年1月7日7时,国产制造的混捏机齿轮轴被运送到了现场。修复小组再次召开专题会议,对安装措施、步骤进行了反复商榷,并确定了13个安装步骤。

  新混捏机齿轮轴安装工作展开了,这又是一次考验。大家各司其职,整理工具,清点零部件,清理轴面,一项项工作紧张有序地进行。到饭点了,没有一个人离开,都在现场匆匆扒两口,又投入了工作。夜晚来临了,气温骤降到摄氏零下十几度。为了灵活使用锤子、扳手、千分尺等工器具,维修人员脱掉了厚重的棉衣。还为了顾及作业面上的秩序,他们拒绝了在作业区域加装保暖设施。因为安装精准度要求高,他们每装一个零部件都要用千分尺、游标卡尺对其尺寸、数量反复确认。

  混捏机齿轮箱主轴安装中,需要把部分备件用机油煮至摄氏200度,再用手拉葫芦进行吊装。轻则几十斤、重则上百斤的部件,对于平均45岁的维修人员来说很不容易。但大家没有一个人说苦叫累,忍着烫,将一个个部件准确无误地安装到位。

  当输出端密封、联轴器、偏心轴等顺利安装到位后,摆动装置安装却遇到了问题。作为核心装置,其安装精度要求非常高,两盘轴承间的间隙不能大、不能小,不能松、不能紧,轴承间的调整环尺寸每次都会因为轴承磨损而不同。为了确保准确安装到位,大家按照既定方案,在轴承间加装铅块,采用液压螺母在标准压力下预紧轴承,通过铅块尺寸确定调整环尺寸进行安装。装上、打压测试、拆卸,重新装,再次打压测试,经过对铅块多角度测量,液压螺母逐步加压到25Mpa时,隔环间隙准确,摆动装置才成功就位。此时已是7日凌晨一点钟。现场有人说了句:“这么硬的‘骨头’都拿下了,后面还能有什么困难?”

  凌晨3点钟,混捏机驱动装置安装完毕,行程正常、声音正常。看到运转正常的驱动装置,在场的人都稍稍松了一口气,因为大家明白,最终这个国产化设备达到进口设备性能并良好运行,才算成功。二十多个小时连续作业,应急小组成员熬红了眼睛,但没有一个人离开现场,大家憋着一股劲,按步骤陆续完成了主轴连接、合混捏机等后续工作。

  经过三十个小时连续奋战,1月8日早晨8点,新安装的混捏机进入了空载试车。顿时,现场机器声轰鸣,设备各项运行指标参数正常,混捏机一次性安装调试获得了成功。大家疲惫的脸上露出了欣慰的笑容。

  到目前,经过国产化改造的混捏机齿轮轴运行良好。干部员工用创新的智慧和不服输的干劲,成功化解了阳极生块生产危机,实现了进口设备国产化改造,挑战了外方厂家的“不可能”。

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